旗能电铝发电分公司“新型烟风耦合节能换热技术研发与应用”项目经鉴定 项目技术处国际领先水平
重庆綦江网消息(通讯员 王家颖 邵吉)近日,重庆能源集团旗能电铝发电分公司研发实施的“新型烟风耦合节能换热技术研发与应用”项目,顺利通过四川省机械研究设计院科技成果鉴定。7名来自国家烟气脱硫工程技术研究中心、四川大学等专业机构院校的专家,一致认为“该项目有效解决了行业内回转式预热器硫酸氢铵堵塞问题,延长了设备使用寿命,项目总体技术达到国际领先水平,建议进一步加强成果推广应用”。
作为綦江区北渡铝产业园龙头企业——旗能电铝公司的核心生产单位,旗能电铝发电分公司配备了2台330MW、年发电量50亿kW·h的热电联产机组。投产以来一直保持着长周期、高负荷的运行,已累计安全生产3245天。随着锅炉服役年限的增加,排烟温度升高,锅炉效率下降,尤其对于燃用高硫煤的机组,回转式预热器发生硫酸氢氨堵塞后,将严重影响机组运行安全性及经济性。
在国家“碳达峰、碳中和”政策的大背景下,2019年9月,旗能电铝发电分公司与东方锅炉公司携手启动了“新型烟风耦合节能换热技术研发与应用”项目。
“该项目采用‘在燃煤锅炉的回转式预热器下游耦合管式预热器’技术,通过提高冷端综合温度来解决硫酸氢氨堵塞问题,还从一定程度扩展了烟风换热面积,提高了换热效率,降低了排烟温度。”发电分公司副总经理李清明介绍。
据悉,项目立项以来,发电分公司整合力量,由8名高级工程师和10余名中级工程师组成专题项目组,与东方锅炉及高校院所一同攻坚。2019年12月完成项目方案的比选优化;2020年6月完成技术方案的设计评审;同年8月完成施工图设计并开始施工。通过高效有序的组织实施,项目仅用时4个月就完成#1机组改造并成功投运,#2机组改造也于次年5月顺利完成。
“经过近一年的运行,项目的实际效果令人满意,解决了回转式预热器硫酸氢氨堵塞问题,机组长运行可靠性提高、供电煤耗明显降低,取得了明显的经济效益和社会效益。”发电分公司总经理廖光东表示。目前,该项技术成果已逐步在国内推广应用,其中陕西榆横电厂、湖南宝庆电厂、山东信发电厂等均已着手推进技改升级。
来源:重庆綦江网 https://www.cqqjnews.cn/qijiang_Department/Department51/2022-05/23/content_4547102.htm |